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煤矿主运皮带机公司名称:温州德成传动机械有限公司李洪锋联系浙江瓯海区郭溪镇梅园村蛇形弹簧联轴器凝聚了齿式联轴器之大扭矩和弹性联轴器之柔性,是中重型联轴器中拆装简便、减震更理想的产品。蛇形弹簧联轴器的全封闭设计,特别适合在煤矿粉尘污染严重的环境中使用。蛇形弹簧围绕在两半联轴器的齿间,通过齿与弹簧的相互作用传递扭矩,弹簧的强度和刚度决定了联轴器的扭矩力。因为壳体内充满了润滑脂,用于润滑弹簧和齿面的接触处,极大地降低了磨损,所以蛇形弹簧联轴器的寿命相比其他类型的联轴器更长。此联轴器的扭矩可达,是柱销联轴器扭矩的.倍。其主要特点如下:一、防冲击、减震、变化载荷,更好的保护设备二、超长工作寿命三、结构简单、维护方便四、安装要求低弹性柱销齿式联轴器与蛇形弹簧联轴器对比内容蛇形弹簧联轴器(快速拆装型)弹性柱销齿式联轴器连接件材料及使用寿命进口材料,经一次成型压制而成的弹性金属蛇簧,使用寿命长,传递扭矩大,非常容易更换。
煤矿主运皮带机我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,齐攀科学高峰。您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册.根据设计手册,拉紧行程ξ,但计算程序中却是ξ(接头长度),希望大东和梦雪给一些解释,并且程序中‘取值不完全正确。比如时,’而不是根据程序计算的功率,比如电机功率,皮带,传动滚筒,-皮带层,按照驱动装置选择滚筒,传动滚筒型号为许用合力为,而实际计算传动滚筒需要的许用合力约为,这种情况下,我还能按照手册选取驱动型谱吗?还是说要根据传动滚筒的许用合力自行选取驱动装置。我选用的手册为,初学皮带机设计,还望各位有经验的同仁帮忙解决。希望大东和梦雪抽时间看看本贴,望提出宝贵意见、,时,查得’是正确的驱动装置选择表内没有提供传动滚筒的许用合力,传动滚筒的选择,需要根据计算合力,然后在传动滚筒的选型表内选择。驱动装置选择表只做参考的,即使选用了,也该检验检验,如有不妥应该自行配置。愚见,请多加包含!可能手册的版。
煤矿主运皮带机本网讯走进任楼矿井下,放眼看去,皮带机发生了新变化:皮带机头悬挂皮带机管理制度牌板,上面标注了岗位责任制、操作规程、巡回检查制度、机电检修制度,以及皮带机管理牌板注明皮带机的使用单位、地点、长度、功率,承包人、当班司机。旁边一个记录箱,里面装着皮带机运行日志、检修记录、皮带机司机交接班记录,皮带机面貌焕然一新。这是该矿加强皮带机基础资料管理,为每部皮带机建立档案、实行牌板制度管理取得的成效。一季度,为切实加强井下皮带机安全管理,提高设备运行质量,创建本质安全型环境,防止机电运输事故发生,任楼矿在井下大力开展皮带机整治活动,通过整治活动加强皮带机安全管理,提高检修质量,保证运输系统稳定性、可靠性,改善皮带机环境卫生状况,切实提高皮带机运输系统的安全质量标准化水平。温度传感器安装在驱动滚筒上方-范围内;采区上、下山运输皮带机每隔米,应安设断带保护装置。该矿不仅为每部皮带机建档、牌板制度管理,还完善了皮带。
煤矿主运皮带机日前,开滦股份范各庄矿业公司贯穿井下三个生产水平、总长度达米的三部主运输皮带自动化控制系统工程全面完成并投入使用,不仅实现了无人值守,远程集中控制的目标,而且年可节约用工成本近,节降用电能耗余万,取得了较为显著的经济效益。主运输皮带是该公司井下集中拉运生产水平煤炭的主力设备。由于原主运输皮带机集中控制系统服役时间长、老化程度高以及设备的安全性、可靠性和稳定性不同程度下降,由此带来的煤炭产能高位运行和运能相对乏力、岗位值守人员较多的矛盾日益凸显,成为了制约这公司安全高效矿井建设的瓶颈问题。为提升煤炭运输能力,保证矿井正常生产,今年以来,范矿公司认真贯彻落实集团公司加快数字化矿山建设和扭亏增盈工作部署,通过与煤炭行业前沿单位进行深入合作,积极引进了现代化的主运输皮带集中控制装置,集中力量高效完成了主运输皮带集中控制系统升级改造,取得良好效果。实现了远程集中控制。改造后的主运输皮带自动化控制系统依托以太网。
煤矿主运皮带机摘要:对煤矿井下主运皮带自动化系统进行升级改造,使主运皮带运输系统实现自动化远程集中控制,从而实现企业发展转型、减员提效的目标。安装数字化光纤网络摄像仪,实现远程监控,达到可视化操作;安装网络通讯设备,实现远程调度指挥,实现减员提效;采用技术先进设备,提高皮带运输效率及安全运行程度,提高主运皮带自动化管理水平;对井下主运皮带运行控制方式进行合理组合,实现主运皮带的“顺煤流”控制;使用变频调速控制技术,节省电力能源;进行数字化、信息化的有机融合,使井下主运皮带系统达到“有人巡视、无人值守”目的。
煤矿主运皮带机山东省济南市历下区高新区齐鲁软件大厦座室扫一下快速获取该企业推荐使用微信我查查等扫码工具扫描后可直接保存为手机联系人推荐煤矿皮带运输自动化控制系统的详细描述:系统概述矿用皮带运输监控系统以主运皮带及采区皮带为控制对象,配置张力、打滑、烟雾、防跑偏、堆煤、温度、震动、急停等皮带保护装置,实现对皮带运行情况的实时监测,并通过皮带搭接情况、运行情况、煤仓煤位等信息的综合分析,实现皮带机的顺煤流开机、无煤自动停机等全自动运行功能,减少输送带空转运行时间,提升系统运行可靠性与效率。功能特点Ø采用总线式网络结构:所有的监控设备(控制、视频)以网络节点的形式接入系统骨干网,无需重复布线。只需芯光缆以总线方式连接,亦可构成环网结构。Ø采用工业以太网通讯技术各皮带机控制分站和工业摄像机之间的连接使用矿用单模阻燃光缆,全部数据和图像信息,采用工业以太网传输。Ø采用网络化工业电视监视模式:通过工业(防爆)网络摄像机,实时。
煤矿主运皮带机神东煤炭集团柳塔煤矿地处伊金霍洛旗乌兰木伦镇境内,是神东年产万吨的矿井。该矿在管理中强化考核,细化管理,鼓励员工坚持科技创新,着力打造主运系统升级版矿井。革新保护装置,提升胶带机安全系数。胶带机保护装置是胶带机管理的,是确保胶带机高效运行和现场作业人员安全的“保护伞”。以往,应用在胶带机上的主流纵撕保护装置对上带面检测监测较少,动作不及时,可能导致撕带事故的发生。针对这一现状,该矿运转队员工经过反复实践探索,将原有纵撕板及上皮带拉绳纵撕保护进行了组合设计,实现了一台保护装置可同时监测上下带面。同时利用中轴转动后触动传感器,实现保护动作,代替传统的拉绳纵撕保护。通过使用滑动牵拉触动传感器,使保护动作灵敏度有了大幅度提高,防止了撕带事故的发生及扩大。过去,安装好的超温洒水探头不能随着环境变化和设备更换随意进行调整,致使温度探头不能监测到有效的温度场,若重新安装,工艺繁琐,不利于生产效率的提高。为了。
煤矿主运皮带机西部网讯(陕广新闻.通讯员弯桂清记者杜鹏)铜川矿业公司石凹煤矿主运输皮带更新改造工程,月号完工。新安装的煤矿主运输皮带运输距离米、倾斜角度度、运输能力达每小时吨。每小时原煤运输能力较这次被整体拆除的主皮带提高吨;因增设智能化预控系统,有利于从根本上解决皮带机运行中的安全隐患和问题。有近年历史的石凹煤矿年设计能力万井下地质条件复杂多变,运输环节相对复杂,安全压力较大。矿上新安装的胶带运输机采用集中控制方式,把温度、速度、跑偏、急停、满仓等皮带机保护数据,采集到中按工艺要求对其实施精确控制,通过智能显示屏及时反馈,并采取相应处置措施。该运输机的变频电控系统投入运行后,皮带机能实现软启动并能按照控制需要进行平稳加速,从而降低电机维护成本;同时还可在皮带机负载轻或无负载时,采用单独的控制系统对运输系统的载荷分别进行测量,控制变频器降速或提前升速,提高了有功功率,且节电效果明显。另据了解,石凹煤矿今。
煤矿主运皮带机,砚北煤矿着手对井下大巷部分皮带进行更换。皮带大巷是该矿主运皮带的咽喉之地,部分胶带自年更换以来,经长时间运行带面磨损严重,存在较大安全隐患。为确保矿井运输安全和正常生产,该矿根据全年生产任务统筹安排,利用当前综采面回撤、安装,皮带运输相对缓和之际,由运输一队提前做好换带前期准备工作。为圆满完成此次皮带更换工作,运输一队迅速成立了换带工作领导小组,抽调主要骨干力量,合理分工,科学组织,责任到人,制定了安装技术措施,并组织人员对施工方案和具体流程进行认真学习。在时间短、任务重、人手紧的情况下,该矿干部职工发扬不怕吃苦的精神,凝心聚力,克坚攻难,严格按照工序要求执行,对旧带回收、新带下放、接头硫化、固定卡子、紧固螺丝等每个步骤都一丝不苟,从而保质保量完成工作任务。截,该矿已完成井下大巷米主运系统皮带更换任务,并试运转成功,为实现全年安全生产任务奠定了基础。
煤矿主运皮带机环渤海新闻网消息(董泽民)开滦林南仓矿从年开始,陆续对井下三处皮带系统共部主运皮带进行自动化改造,截止到年月已全部改造完成,所有皮带已由原来现场地手动控制改造成地面远程集中控制,实现了有人巡视,无人值守。每年节支降耗达到节约人力资源人。井下主皮带运输系统自动化改造后,每部皮带运行全部由各种传感器和可编程控制器组成的控制系统实时监控,代替了原来由现场人员进行的各种操作,避免了可能出现的人为操作故障,系统故障率明显降低;另外由于工作现场人员的减少,也大大降低了人员伤害事故的发生率。由于采用顺煤流启动方式,实现了煤到位再启动下一级皮带机运行的工艺过程,从而减少了皮带机空运转时间。部皮带总功率为,改造后每部皮带每天可减少分钟空运转时间,部皮带每天可以节省空载运行时间分钟,每天节约用电度,按照目前电价.元计算,每天可以节约电费元,每月按天生产,每年可节约电费实现了节能降耗。改造前每部皮带少需要名。